發(fā)電設(shè)備實(shí)施狀態(tài)檢修是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,它不僅涉及到電力設(shè)備各專業(yè)、多學(xué)科的技術(shù)問題,而且還涉及到一系列的管理科學(xué)上的問題。目前我國推行的狀態(tài)檢修是指在試點(diǎn)廠探索融故障檢修、計劃性檢修、狀態(tài)檢修、主動檢修為一體的,使設(shè)備具有最大可靠性和最低成本消耗的混合檢修方式。實(shí)施狀態(tài)檢修從整體上理解,就是圍繞降低設(shè)備維護(hù)成本,提高設(shè)備利用率和檢修的預(yù)見性、預(yù)控性,使用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段,從方方面面去做好設(shè)備管理工作。
1 純計劃檢修已不能適應(yīng)現(xiàn)代化水電廠的需求
葛洲壩電廠是華中電網(wǎng)的主力電廠,是正在興建的三峽電廠的反調(diào)節(jié)水電廠。電站設(shè)計水頭18.6m,全廠共裝機(jī)21臺,裝機(jī)容量2175MW。近年來,該廠經(jīng)過對水輪發(fā)電機(jī)油、水、風(fēng)系統(tǒng)的自動化元件、發(fā)電機(jī)勵磁、調(diào)速、保護(hù)系統(tǒng),水輪機(jī)推力瓦和220kV、500kV開關(guān)站等設(shè)備的優(yōu)化改造,其設(shè)備的自動化水平和安全運(yùn)行穩(wěn)定性得到明顯提高,以往采用的純計劃檢修已不能適應(yīng)現(xiàn)代化設(shè)備運(yùn)行和各種突發(fā)事故的要求,因此實(shí)行狀態(tài)檢修已成為該廠各項(xiàng)管理體制改革的重要內(nèi)容。
1.1 純計劃檢修的弊病
純計劃性的預(yù)防檢修,是計劃經(jīng)濟(jì)下的產(chǎn)物,它包括了設(shè)備的大修、小修、定期維護(hù)等,如《發(fā)電廠檢修規(guī)程》明確規(guī)定,機(jī)組大修每3~5年1次,小修每年2次,檢修安排的重要依據(jù)是檢修周期。這種檢修模式雖有一定的科學(xué)依據(jù),但比較保守,且存在許多弊?。?/span>
(1)純計劃檢修的不科學(xué)性 純計劃檢修是依據(jù)設(shè)備的制造質(zhì)量、安裝工藝、現(xiàn)場投運(yùn)調(diào)試情況而預(yù)定一個檢修周期,將其寫入設(shè)備的檢修規(guī)程并固定下來,由生產(chǎn)計劃部門參照執(zhí)行。純計劃檢修雖然對設(shè)備狀態(tài)不佳的設(shè)備進(jìn)行了必要的維修,但對設(shè)備運(yùn)行情況良好的設(shè)備按部就班修理,這樣勢必造成有些發(fā)電機(jī)組越修越壞或良好設(shè)備一修便故障率增加的現(xiàn)象,因此缺乏科學(xué)性。
(2)設(shè)備檢修的不經(jīng)濟(jì)性 純計劃檢修一方面致使有些狀況較好的設(shè)備到期必須修理,增加設(shè)備檢修費(fèi)用,同時又加速了設(shè)備的磨損,甚至縮短了使用壽命,降低了設(shè)備利用率;另一方面,少數(shù)狀況不好的設(shè)備因檢修周期未到而得不到及時檢修,降低了設(shè)備運(yùn)行的安全可靠性,甚至到發(fā)生事故后才搶修,擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)損失。
(2)檢修過程的不持續(xù)性 進(jìn)入九十年代以來,有許多電廠相繼推出了檢修運(yùn)行分離的管理體制的改革措施,紛紛成立和組建了各自的檢修,但由于發(fā)電廠和檢修公司之間設(shè)備責(zé)任的不明確和分工的交叉,在檢修特別是大修及擴(kuò)大性大修方面,盡管檢修質(zhì)量能夠得到保障,仍普遍存在著檢修與維護(hù)過程的不持續(xù)性,常常使一些技改項(xiàng)目特別是一些小的技改項(xiàng)目,在檢修完成后進(jìn)行日常維護(hù)或事故處理時一些資料、技術(shù)參數(shù)的混亂,從而延長了檢修時間,降低了設(shè)備利用率,給發(fā)電廠造成不必要的運(yùn)行時間損失和經(jīng)濟(jì)損失。
2 狀態(tài)檢修的關(guān)鍵是對狀態(tài)檢修全過程管理
真正意義上的狀態(tài)檢修其成本消耗最低,設(shè)備運(yùn)行具有最大可靠性。因此在實(shí)施狀態(tài)檢修時,一方面對一些非主要運(yùn)行設(shè)備可實(shí)行狀態(tài)檢修,而對主要發(fā)電設(shè)備,由于其影響性和經(jīng)濟(jì)性,應(yīng)大力依靠監(jiān)測手段,預(yù)測其運(yùn)行的最后程度,實(shí)行計劃檢修,并在設(shè)備有可能造成較嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失較大時,對其進(jìn)行預(yù)防性檢修;另一方面,由于設(shè)備運(yùn)行的不穩(wěn)定性和不可控性,狀態(tài)檢修應(yīng)在兼顧經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上,定期發(fā)現(xiàn)問題,定期淘汰設(shè)備,加速設(shè)備折舊,以提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
2.1 實(shí)行狀態(tài)檢修必須從改變觀念入手
純計劃檢修是在計劃經(jīng)濟(jì)管理模式下針對我國的國情而實(shí)施的一種設(shè)備檢修管理模式。固定的檢修周期并不隨現(xiàn)場設(shè)備的運(yùn)行條件、環(huán)境和設(shè)備的換型、運(yùn)行可靠性的提高而變化。因此形成了設(shè)備到期就必修,不論其健康狀況如何均來一個大拆、大卸、大組裝。因此開展?fàn)顟B(tài)檢修與預(yù)防性檢修、故障檢修相結(jié)合的混合式檢修勢在必行,且必須從思想觀念上徹底突破相關(guān)的條條框框,打破純計劃檢修模式下的固有檢修周期的約束。
2.2 葛洲壩電廠檢修模式
1993年10月,葛洲壩水力發(fā)電廠打破了傳統(tǒng)的檢修模式,代之以計劃檢修為主,診斷檢修為輔的檢修模式,遵循“具體情況具體分析,修必修好”的原則,把集檢修、運(yùn)行管理為一體的發(fā)電綜合體分離為兩個獨(dú)立的單位:發(fā)電廠與獨(dú)立核算的具有法人資格的檢修公司,從而向狀態(tài)檢修邁出了第一步。1995年針對發(fā)電廠與檢修公司之間存在的責(zé)任混淆等問題對兩單位的設(shè)備分工進(jìn)行了重新分配:發(fā)電廠負(fù)責(zé)對設(shè)備的運(yùn)行管理、二次電氣設(shè)備的大、小修和日常維護(hù);檢修公司負(fù)責(zé)機(jī)械、一次電氣設(shè)備的大、小修。新的檢修模式的建立,不僅在建立新的檢修觀念的同時精簡了機(jī)構(gòu),促進(jìn)了職工隊(duì)伍向技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,而且使發(fā)電廠的職能進(jìn)一步明確和單純化,逐步從純計劃檢修向以狀態(tài)檢修為基礎(chǔ),故障檢修與預(yù)防性檢修相結(jié)合,以最低經(jīng)濟(jì)消耗為目標(biāo),同時兼顧設(shè)備運(yùn)行可靠性的混合檢修方式發(fā)展。
2.3 葛洲壩電廠在推行狀態(tài)檢修的前期實(shí)踐
在進(jìn)行檢修體制改革的同時,葛洲壩電廠在部分設(shè)備的運(yùn)行管理方面相繼開展了一些“初級階段”的狀態(tài)檢修工作:如1990年進(jìn)行的3F機(jī)組擴(kuò)大性檢修,按慣例機(jī)組運(yùn)行10年左右擴(kuò)修一次,而3F僅運(yùn)行了8年時間因水轉(zhuǎn)機(jī)轉(zhuǎn)輪漏油嚴(yán)重而提前進(jìn)行擴(kuò)修。按計劃5F機(jī)組應(yīng)該在1995年進(jìn)行擴(kuò)修,由于5F機(jī)組的運(yùn)行狀況良好,至今尚未進(jìn)行擴(kuò)修。
1998年長江發(fā)生了自1954年以來的全流域性大洪水,其洪峰水位之高,來水量之大,持續(xù)時間之久是歷史罕見的。葛洲壩電廠做為我國最大的水力發(fā)電廠,在其發(fā)電機(jī)組2F、4F、5F、6F相繼出現(xiàn)上導(dǎo)、水導(dǎo)擺度增大的不良運(yùn)行工況,振動擺度監(jiān)測裝置實(shí)時在線監(jiān)測并報警,在確認(rèn)了這一不良運(yùn)行工況之后,葛洲壩電廠及時同調(diào)度聯(lián)系申請停機(jī)低谷消缺,施行狀態(tài)檢修。從而在確保大壩安全及發(fā)電的同時,發(fā)揮大型水力樞紐攔洪、錯峰、削峰作用,最大限度減輕下游的防洪壓力,為整個長江流域尤其是確保荊江大堤、共同抵御洪水的侵蝕作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。